P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
一、故障診斷
(一)查找故障位置
zui簡(jiǎn)便的方法是借助模擬器來(lái)查找。步驟如下:將接線盒至儀表的信號(hào)電纜線解脫,將模擬器的插座插入儀表接口J1,接通電源,看儀表工作是否正常。如果儀表工作正常,說(shuō)明故障在秤臺(tái);如儀表工作不正常,則故障在儀表。
(二)秤臺(tái)故障分析
1. 限位裝置:限位裝置有橫向和縱向兩種,檢查限位裝置的限位間隙是否正常,一般應(yīng)調(diào)整在(2~3)mm。
2. 接線盒:首先檢查接線盒有無(wú)水氣侵入,如有水氣, 用酒精擦洗,然后用吹風(fēng)機(jī)吹干。查找接線有無(wú)短路。在接線盒里,用萬(wàn)用表測(cè)量屏蔽線與其它各線和秤臺(tái)的電阻,有無(wú)泄漏和短路。同時(shí)檢查各導(dǎo)線與地線或信號(hào)電纜外層不銹鋼屏蔽線有無(wú)泄漏和短路。
3. 傳感器:查找傳感器故障步驟如下:在接線盒內(nèi)用萬(wàn)用表檢查正激勵(lì)和負(fù)激勵(lì)間電阻值(在接線盒內(nèi)通向儀表的信號(hào)電纜接線柱上側(cè)),其阻值大約為400歐/傳感器數(shù)。用萬(wàn)用表測(cè)量總輸出端的正輸出和負(fù)輸出之間電阻,其阻值大約為2500歐/截面數(shù),如果發(fā)現(xiàn)阻值不對(duì),按下一步繼續(xù)查找。逐次斷開(kāi)傳感器,用上述方法,測(cè)量正負(fù)激勵(lì)端或正負(fù)輸出端間阻抗值,查出損壞的傳感器。如果這步查找沒(méi)問(wèn)題,則按下步繼續(xù)查找。將砝碼依次放在秤臺(tái)各個(gè)截面上,如果發(fā)現(xiàn)哪個(gè)截面的示值不正確,則再將砝碼放在這個(gè)截面的傳器角上,查出壞傳感器?;蛘呙撻_(kāi)某傳感器的+Si、-Si端,在不通電情況下測(cè)電阻值,應(yīng)在350歐左右。在通電情況下,測(cè)兩端的直流電壓,設(shè)傳感器容量為K,它實(shí)際受到的力為F,則電壓值應(yīng)為12.5×2F/K(mV)。
二、檢修方法和檢修實(shí)例
(一)檢修方法
電子汽車(chē)衡的修理方法很多,有觀察法、替代法、敲擊法、扯線法、使用儀器檢查法、使用代碼診斷法等,在實(shí)際修理工作中,往往要綜合運(yùn)用幾種方法。不要死搬硬套,關(guān)鍵是要注重分析,積累經(jīng)驗(yàn),才能少走彎路,迅速找出故障。
(二)故障排除實(shí)例
1. 故障現(xiàn)象:某公司50噸電子汽車(chē)衡有時(shí)重車(chē)開(kāi)上后顯示負(fù)超載,重新開(kāi)機(jī)后有時(shí)能恢復(fù)正常,此現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。
故障分析:故障時(shí)有時(shí)無(wú),估計(jì)不是儀表的原因。檢查秤臺(tái)、連接件、限位都正常,排除機(jī)械方面原因。把接線板上所有的焊點(diǎn)重新檢查一遍,排除了虛焊或脫焊的可能。zui后用“替代法”和“扯線法”查出故障是由某個(gè)傳感器引起的。經(jīng)檢查確認(rèn)有一個(gè)傳感器的信號(hào)線被老鼠咬破,有時(shí)能接觸上,則儀表正常,有時(shí)則處于斷開(kāi)狀態(tài),儀表顯示負(fù)超載。
故障處理:把此傳感器信號(hào)線從咬破處剪斷,用環(huán)氧樹(shù)脂處理后,做個(gè)接頭,汽車(chē)衡恢復(fù)正常。
2. 故障現(xiàn)象:我廠60噸汽車(chē)衡儀表顯示不穩(wěn),從+20到-100跳變。
故障分析:首先用模擬器檢查證明儀表正常,經(jīng)檢查也不是機(jī)械故障,則故障可能出在接線盒或傳感器。此汽車(chē)衡有三節(jié)秤臺(tái),三個(gè)接線盒,8個(gè)傳感器,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)把北面秤臺(tái)通向中間接線盒的信號(hào)總線焊下后,儀表顯示正常,而當(dāng)把南面秤臺(tái)通向中間接線盒的信號(hào)線焊下時(shí),儀表顯示依舊不穩(wěn),則得出結(jié)論南面秤臺(tái)正常,故障由北面秤臺(tái)引起,包括四個(gè)傳感器及兩個(gè)接線盒。用萬(wàn)用表測(cè)量,發(fā)現(xiàn)中間接線盒內(nèi)聯(lián)接北面秤臺(tái)的信號(hào)線中激勵(lì)電壓為11伏多且不穩(wěn),而正常值為12.5伏,經(jīng)檢查接線板上的+EX接線孔虛焊。
故障處理:焊一根短路線直接把此+EX接線端與儀表過(guò)來(lái)的+EX端相連,故障解決。
3. 故障現(xiàn)象:某公司50噸汽車(chē)衡開(kāi)機(jī)儀表只顯示負(fù)號(hào)。
故障分析:用“替代法”檢查儀表,把儀表的信號(hào)總線拔下來(lái),接上模擬器,然后調(diào)節(jié)模擬器,儀表無(wú)反應(yīng),說(shuō)明顯示儀表壞。
故障處理:修復(fù)損壞的儀表。
4. 故障現(xiàn)象:某公司50噸汽車(chē)衡儀表顯示負(fù)超載。
故障分析:首先用“替代法”檢查證明儀表是好的,檢查接線盒,用萬(wàn)用表測(cè)量傳感器的輸出信號(hào),發(fā)現(xiàn)信號(hào)不正常,而接線板本身正常,把傳感器的信號(hào)電纜線拖出來(lái)檢查,發(fā)現(xiàn)有四個(gè)傳感器的信號(hào)電纜線被老鼠不同程度咬破,吊起秤臺(tái)后,發(fā)現(xiàn)縱向限位和三個(gè)連接件被撞斷。
故障處理:把兩個(gè)角上的傳感器信號(hào)線從被咬破處剪斷,因?yàn)榉旁谠瓉?lái)位置的線不夠長(zhǎng),所以移到中間,而把中間的兩個(gè)好的移到角上,又換了兩個(gè)新傳感器,焊好限位,換上好的連接件,重新標(biāo)定調(diào)試,故障解決。
5. 故障現(xiàn)象:我廠50噸汽車(chē)衡零點(diǎn)發(fā)生漂移,在稱(chēng)量十幾噸重貨車(chē)時(shí),與另一臺(tái)秤相比,少一噸多。
故障分析:通過(guò)檢查,先排除機(jī)械方面的可能性,估計(jì)是傳感器性能變壞所致。用5噸砝碼壓角,發(fā)現(xiàn)中間兩個(gè)傳感器誤差zui大,一個(gè)比標(biāo)準(zhǔn)重量少160公斤,另一個(gè)少540公斤,而兩頭四個(gè)傳感器基本正常,估計(jì)是誤差zui大角上的傳感器損壞。
故障處理:更換損壞的傳感器,故障解決。
6. 故障現(xiàn)象:某單位50噸汽車(chē)衡零點(diǎn)不穩(wěn),跳變80公斤,且只跳變80公斤。
故障分析:估計(jì)是機(jī)械部分故障,經(jīng)檢查,限位都正常,只是中間有個(gè)連接件松動(dòng),用手可以轉(zhuǎn)動(dòng),吊起秤臺(tái)后,用水準(zhǔn)儀測(cè)量基礎(chǔ),發(fā)現(xiàn)六個(gè)角的平面位置zui大相差11mm。
故障處理:用不銹鋼板重新墊平,安裝接線后,故障解決。
7. 故障現(xiàn)象:我廠50噸汽車(chē)衡(采用數(shù)字傳感器)每天上午10點(diǎn)左右儀表顯示“E801~06跳變”,到夜晚恢復(fù)正常,但到第二天上午10點(diǎn)左右又出現(xiàn)同一個(gè)故障現(xiàn)象。
故障分析:經(jīng)查儀表、接線盒及信號(hào)總線都正常,估計(jì)故障是由某傳感器引起,zui終發(fā)現(xiàn)1號(hào)傳感器連接線被夾在定位基礎(chǔ)板與基礎(chǔ)之間,因受擠壓有兩根線破皮,且被散落的水泥凝固,當(dāng)氣溫高時(shí),兩根破皮線短路造成故障,當(dāng)氣溫低時(shí),則收縮接觸不上,使儀表恢復(fù)正常。
故障處理:把傳感器信號(hào)線從破皮處剪斷,重新做接頭,故障解決。
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